10月11日,煤化公司备煤车间电缆桥架积灰严沉,已直接威胁出产安全,算帐工作如饥似渴。面对这一垂危情况,表包单元因技术受限束手无策,最终婉拒处置;绻咀远H,毅然接下这块“硬骨头”。
清灰作业首日,团队便遭逢严格挑战:现场高浓度煤尘导致通例除尘设备急剧梗塞失效,一时改用的传统排除工具成效欠安,作业一度陷入滞碍。危机时刻,机运队副主任张本玉凭借丰硕实战经验和敏感技术判断,迅速提出针对性刷新规划——通过优化吸尘车结构设计,将吸力聚焦于单一吸口,并加装可拆卸收受与长距离软管。这一创新改进有效解决了设备梗塞和吸力衰减问题,清灰效能显著提升。
当算帐工作推动至更高地位的煤11区域时,吸尘车吸力再次面对挑战,作业陷入新的僵局。张本玉立即组织团队发展技术攻坚,通过集体智慧创新选取“吹吸结合”作业模式,利用吹吸风机协同作业道理,成功突破高空清灰的技术瓶颈。
整个攻坚过程中,团队严格执行尺度化作业:治理人员全程督导安全规范落实,作业人员统一佩带专业防护设备,在恶劣环境中轮班陆续作业。只管每次作业后,汗水与煤灰混合形成的黑泥险些覆盖了面庞,但团队始终坚守岗位。正是这种百折不挠的心灵,最终实现了这个曾被以为“不成能实现”的算帐工作。
这次自主清灰攻坚不仅彻底解除沉大出产安全隐患,更创新研发出一套经济高效的清洁作业规划,为公司降本增效提供了实际范本,充分展示了机电公司“能干事、干成事”的团队风采。将来,机电公司将持续深入工艺优化,推动清洁作业向尺度化、智能化方向升级,为安全出产构建更靠得住的技术保险系统。
(起源:宁夏庆华机电公司安全环? 赵娟娟)